2015年11月26日星期四
數控儀表車床無法執行加工程序解決方案
故障一:手動方式下,坐標軸不運動
表台中CNC加工現形式:當我們手動進行操作時,數控儀表車床坐標軸不產生運用,坐標值無變化,M、S、T功能執行正常,系統無報警顯示。
分析原因:從系統無報警顯示和M、S、T功能執行正常這兩方面我們可以初步確定數控儀表車床數控系統、伺服驅動不存在著故障,然後我們可以從手動條件上進行分析,仔細檢查手動方向鍵的輸入,手動方向的選擇等均正常,再仔細觀察操作面板“現在位置”的頁CNC搪床加工面,發現手動速率、實際速率、進給速率均為零,進而確認坐標軸不產生手動的原因是手動運動速度為零引起。
解決方法:重新調整進給速度百分率,手動操作即恢復正常。
故障二:螺紋加工出現螺距不規則
表現形式:數控儀表車床出現亂牙現像即在加工螺紋時,螺紋起始段螺距不規則。
分析原因:亂牙現像的發生是由於X軸與Z軸進給不能實現同步,機床伺服系統本身滯後特性引起的,一般來說,數控儀表車床主軸速度為開環控制,不同負載 下,主軸起動時間不同,且起時主軸速度不穩定,轉速亦會有相應的變化,螺紋切削開始是從檢測出主軸上的位置編碼器一轉信號後開始的,因此可能導致X軸與Z 軸進給不能實現同步。
解台中機械加工決方案:更改螺紋加工程序的定位點,使其離工件較遠或是在主軸旋轉指令M03,螺紋加工指令前增加G04暫停龍門加工指令,保證主軸速度穩定後,再開始螺紋加工。
故障三:無法執行加工程序
表現形式:數控儀表車床開始運行並添加好加工程序後,M、S、T功能按程序命令執行,坐標值變化顯示無異常,但程序規定的動作不執行。
分析原因:仔細檢查車床的進給速度、進給倍綠是否為零,如果顯示正常就需要繼續檢查操作面板上機床互鎖按鈕指示燈亮,關掉互鎖後,程序正常執行。
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